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混合離(lí)子交換器運行情況統計分析與優化操作措施(shī)及優化後運行統計



混合離子交(jiāo)換器簡稱混合床,是我廠(chǎng)除鹽(yán)水站的二次脫鹽設備,也是除鹽水處理的最後一道(dào)工序。混合床的工作原理是利用陰、陽離子交換樹(shù)脂上的可(kě)交換離子與水中離子(zǐ)進(jìn)行等電荷反應,從而降低水中的含鹽量。離(lí)子反應式如下:
陽離子交換:Ca2++2HR=2H++CaR2陰離子交換:ROH+CL—=RCL+OH—混合床的(de)再(zài)生效果直接關係著除鹽水出水水質的好壞;混合床的運行周(zhōu)期,直接(jiē)關係著車間酸、堿消耗量大小和除鹽水收(shōu)率。
除鹽水站工藝(yì)流程簡介:
原水先經8台雙濾料過濾器除(chú)去水中大顆粒懸浮物和(hé)膠體(tǐ),再經超濾係統去除大分子有機物後進入反(fǎn)滲透(RO)係統。
反滲透出水(shuǐ)經陰陽離子交換器處理,將出水電導率控製在20μs/cm以下(xià)後進入(rù)混合離子交換器進行二次脫鹽,最後生產出電導率<5μs/cm的除鹽水。
一、交換器運行情況(kuàng)統(tǒng)計(jì)
1.混合床的設(shè)計運行周期長達三個月,而實際運行周期不足24小時;
2.除鹽(yán)水站的酸、堿設計年(nián)消耗量為酸56.8噸,堿106噸,而實際2006年的消耗(hào)量為酸607.34噸(dūn),堿695.2噸。
3.混合離子(zǐ)交換樹脂設(shè)計年消耗量為10%,而2006年的消耗(hào)量為72%。
4.混合離子(zǐ)交換(huàn)器(qì)的(de)設(shè)計再生耗水量為80噸,實際耗水量在120噸以上。
我們對(duì)混合床的運行情況進行了調查(chá)統計,統計表如下(xià):

混床運行情況統計(jì)表附表一
從上表可以看出(chū),混合床平均運行周期為18.9小時,不足20小時;月平均(jun1)樹脂填(tián)充量312.5公(gōng)斤,占總樹(shù)脂量19.89噸的1.57%;再生頻次較多,日平(píng)均值為1.29次/天;酸月消耗(hào)量達39.75噸,堿(jiǎn)月消耗量達59.6噸,酸堿總消(xiāo)耗量為99.35噸。
我們(men)對除鹽水站的(de)水質(zhì)記(jì)錄進行了調(diào)查統計,統計表(biǎo)如下:

水質情況統計表表二
從上表(biǎo)可以看出,反(fǎn)滲透出水電導率平均值為(wéi)78.5μs/cm,交換器平均出(chū)水電導率為4.13μs/cm,數值均較高。
二、運行(háng)情況分(fèn)析
1.混合(hé)離子交換器進水電導(dǎo)率高。反滲透膜時常出現堵塞(sāi),運行壓力高、壓差大、產水量下降、電導率高,致使交換器(qì)運(yùn)行周期下降,
2.交換器再生(shēng)一次需要動作大小十多個閥門,曆時2小時以上,而且(qiě)得在現場隨時分(fèn)析檢測。頻繁的再生使操作工的勞動強度加大(dà),有時分析(xī)檢測不準確或不及時,交換器再生酸、堿濃度不夠或者過量(liàng),致使(shǐ)混合床再生效(xiào)果(guǒ)差,運行時間短。頻繁再生使酸、堿消耗量增(zēng)加。
3.酸堿(jiǎn)濃度表顯示不準確
混合床(chuáng)再生在(zài)線酸、堿濃度表是操作工再生操作的重要參數,濃度表經常出現不動作或不顯示數值的現象,既影響職工操作調整,影響再生效果(guǒ),又浪費酸、堿。對此,我們(men)要求操作工再生時要做到認真觀察、細心檢查,一旦(dàn)發現(xiàn)濃(nóng)度(dù)表(biǎo)故障,及時聯係儀(yí)表工修理。
三、優化操作措施
1.調整工藝流程。混(hún)合離子交(jiāo)換器進水電導率<5μs/cm時直接(jiē)打開反洗進水閥(fá)和出水(shuǐ)閥,使混合離子交換器進水(shuǐ)走短路(lù),延長運行周期。
2.交換(huàn)器再生操作時(shí)必須(xū)明顯(xiǎn)觀察到樹脂分層界麵後才能進酸(suān)堿再生,否(fǒu)則樹脂再生率低,工作交換(huàn)容量低,運行周期短。再生操作時(shí)要進行酸、堿計(jì)量箱液位統計計算和濃度計顯示雙從計量,以掌握(wò)酸堿(jiǎn)投加量和濃度大小,及時進(jìn)行調整(zhěng)。
3.再生酸、堿水流量由50t/h降低到30-35t/h,延長進酸、堿時(shí)間以保證充足的樹脂與(yǔ)酸(suān)堿交換交換時間,提高樹脂的工作交換容量(liàng)。
4.當(dāng)離子交換器偶爾發生出水(shuǐ)水質(zhì)劣化或者出力降低(dī)時(shí),采(cǎi)用重複(fù)再生或增(zēng)加再生劑的(de)用量等方法進行設(shè)備性能恢複是(shì)正常的。運行經濟(jì)指標降低故障係指設備再生劑的比耗明顯大於或(huò)超過設計數值。
一般而言,造成(chéng)離子交換器(qì)再生劑(jì)比耗較高的主要原因還有有:樹脂使用(yòng)年數(shù)較長或受汙染中毒導致樹脂全交換容量和工作交換容量降低;再生劑品質較差,雜質離子含量偏高;離子交換器再生過程中反(fǎn)洗流(liú)量過大或布水(shuǐ)濾網發生泄漏(lòu)跑樹脂,造成床體中樹脂量(liàng)過少;交換器(qì)內再生液分配裝置損壞造成再生液偏流;交換器內襯膠層部分脫落,使設備在再生和運行過程中配水偏流(liú);運行人員操作不當或再生係統有缺陷未及(jí)時發現;原水水質在一(yī)段時間內發生了明顯變化等等。當設備出現運行經濟(jì)指標(biāo)降低故障時(shí),可根據上述項目對照原始資料情況(kuàng)進行一一排查,在排查過程中可按先易後難或者可能性較大者(zhě)的(de)順(shùn)序進行檢查。
四、優化後運行統計
我們調整操作後對混合床再生記錄分別(bié)作(zuò)了統計和對比,對比表如下(xià):


混合床運行情(qíng)況對比表表三
從表中可(kě)以看出:優化操(cāo)作後混合床的平均再生周期長(zhǎng)達67.1小時,酸堿月平均消耗量下降為25.7噸,10-12月份(fèn)樹脂填充量為0公(gōng)斤,檢修頻次降低為0次(cì)。
五、結語
由於水質、設備和工藝等各種差別,在實際操(cāo)作中(zhōng)應結合生產實際對工藝技術不斷進行研究探討和部分借(jiè)鑒。在科技進步和(hé)環保意識逐漸提高的今天,水處理裝置設(shè)計選擇效果好、投資低、效益高的工藝技術不僅(jǐn)可以降低勞(láo)動強度,還可以大大提高裝置(zhì)運(yùn)行平穩率。每一位技術人員(yuán)必(bì)須挖掘(jué)、發揮更大的潛力去探索各種優化操作技(jì)術。 

我們的優勢:

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