目前氣浮物化、水解、CASS 好氧生化組(zǔ)合(hé)工藝方(fāng)案技(jì)術成熟(shú),其操作控製(zhì)係統主要采用可(kě)編程序(xù)自動控製,並配置安全保護和報警裝置。該方案的實施不需要過多操作人(rén)員,有利於產品產能及質量的提高,易於操作控製,使整體能(néng)耗降低。經深度處理的出水(shuǐ)已達到無色透明的程度,其COD 值為70mg/L 以下,達(dá)到我國規定的汙水排(pái)放要求,而且實現了90%的廢水回(huí)用(yòng)率(lǜ),汙泥可作為農用肥出(chū)售,這給企業帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,同(tóng)時又減輕了當地水(shuǐ)流(liú)域的汙染負荷,對於改善當地(dì)的生態環境(jìng)起到了巨大的作用。
1.廢水處理工藝改造方案
天(tiān)出欄肉鴨2.5 萬羽,在(zài)養鴨過程中每天產生大量的廢水,汙水排放量約(yuē)2500m3/d。
根據我國頒布實施的《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996),結合養鴨場廢水處理(lǐ)後再生利用對水質的要求,考慮國內(nèi)廢水處理技術的發展和(hé)企業技術經濟(jì)支持能力。
2. 廢水處理新工藝的(de)確定
根據(jù)本(běn)企業的實際情況,針對原工藝存(cún)在的缺點,結合設計(jì)規模、廢水水質特性、出水要求、當地(dì)實際條件(jiàn)及企業實際經(jīng)濟狀況,為達到(dào)對水的循環再利用和節能減排(pái)的效果,設計新的工藝改造方案。
3. 新工藝處理養鴨廢水特點(diǎn)
廢水處理組合工藝流程主要包括預處理工藝、氣浮工藝、水解酸化工藝、CASS 好氧生化處理和深(shēn)度處理工藝。
⑴預處理來自場區的混合廢水經格(gé)柵去(qù)除汙水(shuǐ)中的大塊漂浮(fú)物及纖維狀物質,保證後段處(chù)理(lǐ)構築物的正常運行及有效地減輕處(chù)理負荷,為係統的正常提供保(bǎo)證。格柵設置一道(dào)柵隙為3mm機械格(gé)柵。經格柵處理後汙水經加藥(yào)混合進入調節池,調節池中設預曝氣裝置,充氧攪拌,調節水量、均(jun1)勻(yún)水質,防止調節池中的汙(wū)泥淤積(jī)。
⑵氣浮物化工藝廢水經調節後用泵提升到氣浮池,由計量容器連續(xù)投加絮凝劑(聚合氯化鋁),投加量由進水(shuǐ)水質確定,使廢(fèi)水中的膠體發(fā)生(shēng)凝聚,同時采用(yòng)溶解空氣釋放法[1],通過溶氣釋放器形成微小(xiǎo)氣(qì)泡作為載體,在上升過程中遇到汙水中已經凝聚的懸浮物,微(wēi)氣泡附在懸浮物上,使之很(hěn)快上浮(fú),這樣汙水中(zhōng)的懸浮物全部浮於水麵,然後通過氣浮上部的刮沫機把它們刮去排到汙泥池(chí)中,而池底部通過處理的廢水排出到水解酸化池,經過氣(qì)浮裝置處理,可以大大降低CODcr、BOD5、SS、油脂。
⑶水解酸化工藝氣浮出水自流到(dào)水解池,汙水(shuǐ)在厭氧的條件下,利用厭氧菌或兼氧菌酸化水解過程,將汙水中的大分子、難降解的有機物進一步酸化分解成小分子的有機(jī)物,從而使(shǐ)廢水的可生化性條件得到進一步的(de)提高[2-3],其中(zhōng),含碳有機物被水解除為單糖,蛋白質被水解為(wéi)肽和氨基酸,脂肪被水解為甘油脂肪酸。
⑷CASS 好氧生化處理(lǐ)水解(jiě)池的汙水自流到CASS 池。CASS 池分預反應(yīng)區和主反應區兩部分。在預反應區(qū)內,微生物能通過酶的快速轉移(yí)機理迅速吸附汙(wū)水中大部分可(kě)溶性(xìng)有機物,經曆一個高負(fù)荷的基質(zhì)快速積累過程,這對進水水質、水量、pH 和有毒(dú)有害物質起到較好的緩衝作用;隨後在主反應(yīng)區經曆一個(gè)較低負荷(hé)的基質降解過程。CASS 工藝集反應、沉澱、排水於一體,對汙染物的降解是一(yī)個時間上的推流過程,微(wēi)生物處(chù)於(yú)好氧、缺氧、厭氧周期性變化之中,具有較好的脫氮、除磷功能,同時在(zài)缺氧、好氧狀態下交替操作進行微生物篩選,對絲狀菌的生長起到抑製作用,可有效防止汙泥膨脹[4]。
⑸深度處(chù)理(lǐ)采用活性炭吸附(fù)工藝。CASS 池出水自流至消毒池,廢水與消毒劑混合後可達標排放。
回用水部分由泵提升至砂過濾池(chí)和活性炭過濾池而得到進一步淨化,過濾池出水進入回用水池回用。
經深度處理的出水已達到無色透明的(de)程度,其COD 值達到70mg/L 以下,達到我國規定的(de)汙水排放(fàng)要求。
⑹汙泥處理由氣浮池和CASS 池產生的汙泥經泵提至汙泥池,經濃縮後由汙泥泵提升至帶式壓濾機,脫水後泥餅外運出售。
4 效益分析
企(qǐ)業通過汙水治理不僅使本公司的汙水達標排放和再生資源循環(huán)利用得到成功實施,而且還能體現可觀的環境(jìng)效益、企業經濟效益和社(shè)會效(xiào)益,保證企業的長遠發展。
5. 環境效益
養鴨廢水(shuǐ)治理改進方(fāng)案實(shí)施(shī)後,廢水回用率約為90%,預計COD 減排量為723.6t/a,SS 減排量450.8t/a,BOD5 減排量545.7t/a,NH3-N 減排量53.38t/a;廢水減排量821250t/a。
生化處理後(hòu)汙泥(ní)可以作為農用肥出售,減少固廢汙(wū)染。項目改造完成後可有(yǒu)效改善本地的(de)生態環境,使淮河、微山湖的汙(wū)染負(fù)荷得到減輕。
6.經濟效益
該工程建成(chéng)後,直接效益是節約排汙費91.25 萬元,可節約水源(yuán)費:82.125 萬噸*2.35元/噸=192.99 萬元(yuán)。
生化處理後生(shēng)產的汙泥進行處理後(hòu)可作為(wéi)農用肥出售,產生的直接經(jīng)濟效益為30 萬元/年。
因此,項目建成後,企業可產生(shēng)的部分(fèn)收益(yì)抵消部分廢水處理成本。
7. 社會(huì)效益
本工藝(yì)實施後,可以改善當地的生態環境(jìng),使淮河、微山湖的汙染負荷(hé)得到減輕。作為整個流域有機物排(pái)放大戶,對(duì)本流域的水生態(tài)環境將會有很大改善,降低(dī)了南水北調(東線(xiàn))工程清水走廊保護的難度,具有很大的社會效益。
同時(shí),提高(gāo)了(le)企業發展和競爭(zhēng)能力,對(duì)促進地(dì)方(fāng)經濟發展和地方工業反哺農業都有意義。
當地生態環境的改善對周圍地區改(gǎi)善投資環境和發展地方經濟將會產生明顯效(xiào)果,促(cù)進了當地經濟的可持續發展。
1.廢水處理工藝改造方案
天(tiān)出欄肉鴨2.5 萬羽,在(zài)養鴨過程中每天產生大量的廢水,汙水排放量約(yuē)2500m3/d。
根據我國頒布實施的《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996),結合養鴨場廢水處理(lǐ)後再生利用對水質的要求,考慮國內(nèi)廢水處理技術的發展和(hé)企業技術經濟(jì)支持能力。
2. 廢水處理新工藝的(de)確定
根據(jù)本(běn)企業的實際情況,針對原工藝存(cún)在的缺點,結合設計(jì)規模、廢水水質特性、出水要求、當地(dì)實際條件(jiàn)及企業實際經(jīng)濟狀況,為達到(dào)對水的循環再利用和節能減排(pái)的效果,設計新的工藝改造方案。
3. 新工藝處理養鴨廢水特點(diǎn)
廢水處理組合工藝流程主要包括預處理工藝、氣浮工藝、水解酸化工藝、CASS 好氧生化處理和深(shēn)度處理工藝。
⑴預處理來自場區的混合廢水經格(gé)柵去(qù)除汙水(shuǐ)中的大塊漂浮(fú)物及纖維狀物質,保證後段處(chù)理(lǐ)構築物的正常運行及有效地減輕處(chù)理負荷,為係統的正常提供保(bǎo)證。格柵設置一道(dào)柵隙為3mm機械格(gé)柵。經格柵處理後汙水經加藥(yào)混合進入調節池,調節池中設預曝氣裝置,充氧攪拌,調節水量、均(jun1)勻(yún)水質,防止調節池中的汙(wū)泥淤積(jī)。
⑵氣浮物化工藝廢水經調節後用泵提升到氣浮池,由計量容器連續(xù)投加絮凝劑(聚合氯化鋁),投加量由進水(shuǐ)水質確定,使廢(fèi)水中的膠體發(fā)生(shēng)凝聚,同時采用(yòng)溶解空氣釋放法[1],通過溶氣釋放器形成微小(xiǎo)氣(qì)泡作為載體,在上升過程中遇到汙水中已經凝聚的懸浮物,微(wēi)氣泡附在懸浮物上,使之很(hěn)快上浮(fú),這樣汙水中(zhōng)的懸浮物全部浮於水麵,然後通過氣浮上部的刮沫機把它們刮去排到汙泥池(chí)中,而池底部通過處理的廢水排出到水解酸化池,經過氣(qì)浮裝置處理,可以大大降低CODcr、BOD5、SS、油脂。
⑶水解酸化工藝氣浮出水自流到(dào)水解池,汙水(shuǐ)在厭氧的條件下,利用厭氧菌或兼氧菌酸化水解過程,將汙水中的大分子、難降解的有機物進一步酸化分解成小分子的有機(jī)物,從而使(shǐ)廢水的可生化性條件得到進一步的(de)提高[2-3],其中(zhōng),含碳有機物被水解除為單糖,蛋白質被水解為(wéi)肽和氨基酸,脂肪被水解為甘油脂肪酸。
⑷CASS 好氧生化處理(lǐ)水解(jiě)池的汙水自流到CASS 池。CASS 池分預反應(yīng)區和主反應區兩部分。在預反應區(qū)內,微生物能通過酶的快速轉移(yí)機理迅速吸附汙(wū)水中大部分可(kě)溶性(xìng)有機物,經曆一個高負(fù)荷的基質(zhì)快速積累過程,這對進水水質、水量、pH 和有毒(dú)有害物質起到較好的緩衝作用;隨後在主反應(yīng)區經曆一個(gè)較低負荷(hé)的基質降解過程。CASS 工藝集反應、沉澱、排水於一體,對汙染物的降解是一(yī)個時間上的推流過程,微(wēi)生物處(chù)於(yú)好氧、缺氧、厭氧周期性變化之中,具有較好的脫氮、除磷功能,同時在(zài)缺氧、好氧狀態下交替操作進行微生物篩選,對絲狀菌的生長起到抑製作用,可有效防止汙泥膨脹[4]。
⑸深度處(chù)理(lǐ)采用活性炭吸附(fù)工藝。CASS 池出水自流至消毒池,廢水與消毒劑混合後可達標排放。
回用水部分由泵提升至砂過濾池(chí)和活性炭過濾池而得到進一步淨化,過濾池出水進入回用水池回用。
經深度處理的出水已達到無色透明的(de)程度,其COD 值達到70mg/L 以下,達到我國規定的(de)汙水排放(fàng)要求。
⑹汙泥處理由氣浮池和CASS 池產生的汙泥經泵提至汙泥池,經濃縮後由汙泥泵提升至帶式壓濾機,脫水後泥餅外運出售。
4 效益分析
企(qǐ)業通過汙水治理不僅使本公司的汙水達標排放和再生資源循環(huán)利用得到成功實施,而且還能體現可觀的環境(jìng)效益、企業經濟效益和社(shè)會效(xiào)益,保證企業的長遠發展。
5. 環境效益
養鴨廢水(shuǐ)治理改進方(fāng)案實(shí)施(shī)後,廢水回用率約為90%,預計COD 減排量為723.6t/a,SS 減排量450.8t/a,BOD5 減排量545.7t/a,NH3-N 減排量53.38t/a;廢水減排量821250t/a。
生化處理後(hòu)汙泥(ní)可以作為農用肥出售,減少固廢汙(wū)染。項目改造完成後可有(yǒu)效改善本地的(de)生態環境,使淮河、微山湖的汙(wū)染負(fù)荷得到減輕。
6.經濟效益
該工程建成(chéng)後,直接效益是節約排汙費91.25 萬元,可節約水源(yuán)費:82.125 萬噸*2.35元/噸=192.99 萬元(yuán)。
生化處理後生(shēng)產的汙泥進行處理後(hòu)可作為(wéi)農用肥出售,產生的直接經(jīng)濟效益為30 萬元/年。
因此,項目建成後,企業可產生(shēng)的部分(fèn)收益(yì)抵消部分廢水處理成本。
7. 社會(huì)效益
本工藝(yì)實施後,可以改善當地的生態環境(jìng),使淮河、微山湖的汙染負荷(hé)得到減輕。作為整個流域有機物排(pái)放大戶,對(duì)本流域的水生態(tài)環境將會有很大改善,降低(dī)了南水北調(東線(xiàn))工程清水走廊保護的難度,具有很大的社會效益。
同時(shí),提高(gāo)了(le)企業發展和競爭(zhēng)能力,對(duì)促進地(dì)方(fāng)經濟發展和地方工業反哺農業都有意義。
當地生態環境的改善對周圍地區改(gǎi)善投資環境和發展地方經濟將會產生明顯效(xiào)果,促(cù)進了當地經濟的可持續發展。